为了更好的让大家用上好用的次氯酸钠,所以生产厂家不断给的提供自己的生产能力,生产出更好,更加符合客户需求的次氯酸钠。那么今天我们就看看一下在以前使用次氯酸钠发生器出去的问题,以及原因和主要的改进措施,让更多的人来了解它。
存在问题
由于次氯酸钠(NaCIO)制取采用无隔膜方式电解,在电解食盐水过程中,电极系统直接与氯化钠(NaC1)水溶液,强氧化剂如氯Cl新生态氧、HC1、次氯酸(HCIO)等接触,在TCL一500型次氯酸钠发生器的电解槽设计中,阴极采用不锈钢,而不锈钢本身就不耐氯化物腐蚀。
这是做为阴极的电解槽外筒和冷却内筒腐蚀的主要原因;另一方面,阴极部分的内冷水管与电解槽其它部分接触处腐蚀特别严重,原因有两个,一是电化学腐蚀,(不同金属接触)二是冲洗不够,此处电解后的强氧化剂集留过多。但目前钛金属制作的法兰个别腐蚀严重,还没有找到原因。
电解槽电极表面有结垢和附着物,主要原因是由于盐水内含有钙镁和带有电荷的胶体及悬浮物造成的。
联接螺栓过热主要是接触电阻造成的,由于电解槽正常工作电流都在200A以上,所以任何的接触电阻都会在接触点产生热现象。
在电解食盐水过程中,阴极产生H,,阳极产生cl:和O:(释氧),这三种气体混合到一定浓度时,有发生爆燃的可能。
主要的改进措施
改变电解槽原设计结构并将盐水冷却改为自来水开式冷却,减少电解液渗漏和电化学腐蚀。
内阴极采用钛管,防止化学腐蚀。
电极接线直接从阴阳极板上引出,减少接触电阻的发生。
在次氯酸钠贮罐上设计通风孔,必要时强制吹、引风,稀释可燃气体至安全浓度。